一、振動(dòng)給料機(jī)的振動(dòng)電機(jī)發(fā)熱故障
移動(dòng)式反擊破碎站在工作2h后,振動(dòng)給料機(jī)的振動(dòng)電機(jī)表面溫度達(dá)到100℃以上,頻繁觸發(fā)熱敏電阻保護(hù)繼電器報(bào)警,導(dǎo)致移動(dòng)破碎站停機(jī)保護(hù),現(xiàn)開展故障分析研究并提出解決措施,以下對(duì)此作一介紹。
二、故障排查及原因分析
2.1 振動(dòng)電機(jī)檢查
(1)現(xiàn)場檢查振動(dòng)電機(jī)累計(jì)運(yùn)行956h。2臺(tái)電機(jī)安裝情況良好,未發(fā)現(xiàn)底腳緊固螺栓松動(dòng)現(xiàn)象。
(2)打開偏心塊保護(hù)罩,發(fā)現(xiàn)沒有粉塵進(jìn)入。手盤振動(dòng)電機(jī)偏心塊,轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,盤動(dòng)過程中無呆滯及異響等不良情況,偏心塊轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)稱度良好。此外,也沒有發(fā)現(xiàn)潤滑油脂缺乏。
(3)打開振動(dòng)電機(jī)接線盒,發(fā)現(xiàn)接線正常,不缺相。測(cè)量三相線電阻,電阻值相互平衡且符合要求。測(cè)量對(duì)地絕緣電阻,阻值≥550MΩ,滿足要求。
(4)由于現(xiàn)場不具備深度檢查條件,但通過上述檢查,可以初步排除振動(dòng)電機(jī)故障。
2.2 使用工況排查
按業(yè)主正常的生產(chǎn)模式進(jìn)行工作,對(duì)移動(dòng)破碎站尤其是振動(dòng)電機(jī)進(jìn)行跟蹤檢查。工作期間,我們發(fā)現(xiàn)多次出現(xiàn)下述循環(huán)現(xiàn)象:
當(dāng)反擊破的一腔、二腔反擊板振動(dòng)頻繁且幅度較大時(shí),反擊破電流值由額定電流的50%上升到72%,控制系統(tǒng)反饋信號(hào)給振動(dòng)給料降低給料速度。振動(dòng)給料機(jī)頻率由40Hz降低到30Hz左右,物料運(yùn)動(dòng)速度降低,料倉料位持續(xù)走高,導(dǎo)致振動(dòng)給料機(jī)彈簧壓縮過度,振幅由8mm降低到5mm。但此時(shí)上料鉤機(jī)工作平臺(tái)較低導(dǎo)致司機(jī)沒有發(fā)現(xiàn)料倉料位情況,仍然持續(xù)上料,致使料倉滿倉,振動(dòng)電機(jī)出現(xiàn)過流現(xiàn)象。由于振動(dòng)給料機(jī)降低了給料速度,反擊破恢復(fù)正常后,控制系統(tǒng)反饋信號(hào)給振動(dòng)給料機(jī)提速。由于料倉已經(jīng)滿倉,遠(yuǎn)超振動(dòng)給料機(jī)負(fù)載能力,彈簧由過度壓縮到恢復(fù)正常所需時(shí)間較長,導(dǎo)致振動(dòng)給料機(jī)給料提速時(shí)間和振動(dòng)電機(jī)過流時(shí)間也相應(yīng)的延長了。
振動(dòng)電機(jī)運(yùn)行電流與振動(dòng)給料機(jī)的裝載量成正比關(guān)系。當(dāng)振動(dòng)給料機(jī)滿倉時(shí),總電流基本都在16~19A之間;當(dāng)料倉料位在滿倉的2/3時(shí),總電流就會(huì)回落到13A以下;當(dāng)物料料位在滿倉的112時(shí),總電流能降到12A以下。
每次過流時(shí)間基本在2~5min。最長的一次過流時(shí)間達(dá)到11min,其中16~19A情況下持續(xù)了將近9min(單臺(tái)電機(jī)額定電流為6.92A),遠(yuǎn)超額定值。工作1.5h后,電機(jī)最高溫度達(dá)到81℃,已接近報(bào)警溫度。
此外,在移動(dòng)破碎工作0.5h左右后,預(yù)篩分機(jī)上層篩板已被泥沙完全封堵。停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)一腔、二腔反擊板已經(jīng)完全沾滿泥沙。